内容发布更新时间 : 2024/12/22 21:29:44星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
钢包炉精炼渣成分的最佳化
现代炼钢工艺主要是对钢水进行炉外精炼,钢水炉外精炼通常在钢包内进行。出钢时挡渣,往钢包内加精炼渣。精炼渣的颗粒、成分和往钢包内加入的程序应保证最快形成液态流动渣,因为在批量浇铸时炉外精炼时间受连铸机限制。渣应该有良好的脱硫性和对钢中非金属夹杂物的粘附性,不会侵蚀钢包衬,有相对低的熔点和热容性。一般情况使用碱性渣具有很好的透气性,因为,渣层的厚度可调节包内钢水气体的饱和度。
许多使用钢包炉的钢铁公司精炼渣是由石灰和萤石(CaO,70~75%:CaF225~30%)组成。这些固体合成渣在70年代被广泛使用。出钢时使用固体合成渣可保证钢水脱硫率达30~40%。
出钢通常持续5~15min(这与炼钢设备的类型和容积有关),固体合成渣在钢水液面达到钢包高度的1/4~1/3时加入,这样钢水和渣的相互作用时间为3~10min,在这段时间里渣应该完全被熔化。在钢包炉中精炼渣与钢包衬接触时间长达40~50min,并且因电弧加热使渣升温,使热量传给钢水。
在这种条件下用固体合成渣作为精炼渣是不合理的。在炼钢温度下CaO活度的提高和CaO快速溶解,且在电弧的作用下渣中氟化钙快速挥发分解成有毒的氟化氢。除此之外还严重侵蚀钢包衬,特别是在渣线区削弱包衬的强度,从包衬角度考虑,在钢包炉使用固体合成渣是不经济的。另外,以氟化钙为主的固体合成渣影响氢的去除。萤石相对于固体合成渣中的其它成分成本较高,这样就提高了精炼费用,固体合成渣通常在出钢时用,而对于钢包炉来说使用固体合成渣在经济和环保方面不合理。
在钢包炉出现的初期,通常使用CaO—SiO2—A1203—MeO系渣作为精炼渣,其中渣的成分视所处理的钢种来确定。
为在流动性最佳时进行脱硫反应,必须使渣中CaO活度高,同时,渣与钢水的氧活度最低。
渣和钢水间硫的分布系数如下列方程:
lgLспπ=-2.78+0.86 [(CaO)+0.05(MgO) ]/ [(SiO2+0.6(Al2O3)]-lgα0спπ+lgfsспπ
式中(GaO)等——渣中相应氧化物的重量百分比;αo——钢中氧活度,%;f——硫活度系数。
列出了渣和钢水之间硫L分布系数与渣中FeO含量的关系。渣中氧化铁最佳浓度应为0.5%左右,可保证硫的分布系数最大。
众所周知,渣中氧化镁含量达5%时碱性渣较稀,而达8%时渣变稠。因钢包内衬屑碱性,渣中MgO有利于保护包衬,实际上渣中MgO含量少时可添加镁粉保证其达到6—8%,因此,为了提高渣线区的强度建议出钢时添加镁粉。
图2(略)说明了渣中氧化钙对脱硫反应平衡的影响。只有当渣中的CaO达到一定值时,渣中硫化物的含量最大。从上述可知,在GaO为58%~62%时,渣拥有最大的脱硫率。
精炼渣中MnO含量是由锰脱氧形成的氧化物的量来确定。在完全去掉炉渣的情况下,对于普通晶种的钢来说渣中氧化锰的量为0.13%~0.15%,对于用锰合金化的钢来说为0.16%~0.20%。
在钢水温度条件下为了去除固体硅酸盐,应该在成品钢化学成分范围内使Mn/Si≥3。可保证形成液体硅酸锰,防止浇铸水口堵塞和抑制钢坯表面缺陷的形成。 在额定MgO和CaO含量情况下,精炼渣中si02的合理含量是由碱度曲线来确定。为8%~10%,这样精炼渣的碱度B=CaO/Si02将等于6.7。
为了快速形成液体流动渣,渣的碱度与渣中氧化铝之比应为:B/Al203;0.25~0.35。因此,精炼渣中氧化铝的含量应该为20%~25%。这样,对于镇静钢来说下列精炼渣成分较合理(重量百分比)58~62Ca0;8~10Si02;6~8MgO;20~25A1203;<0.5FeO;0.13~0.15MnO。对于镇静钢来说达捏利公司建议使用类似的化学成分渣作为精炼渣。 在钢包炉里用这种渣精炼钢水,只有在必要的情况下(搅拌不好,石灰溶解不够)使用萤石,作为固体合成渣应该是高质量且硫含量低的材料。
用精炼渣处理镇静钢,无论是否用铝脱氧对FeO、MgO、CaO、MnO含量都有要求。对于不用铝脱氧的钢来说渣中A1203,的含量应该减少,为了保证(Al203)/[A1]系的平衡,从计算值和实际经验出发A1203的含量都应在5%~8%范围内变化。这种情况下渣中Si02含量有所增加,包括因含硅铁合金烧损的增加。实际上,在这种渣中A12O3含量为15%~20%,这种渣的碱度为2.8~4.1,而B/A12O3比为0.51~0.56。因此;渣应有很高的粘度,为了获得良好的流动性加入氟化钙。
凭经验用内眼观察渣的状态选择加氟化钙的数量(5%~10%)。对于铝脱氧的钢来说精炼渣有下列成分(重量百分比,%):58~62CaO;15~20Si02;6~8MnO;5~8Al2O3;<0.51%0;0.13~0.15MnO。
这样,在钢包炉装置上精炼钢水必须使用不含或少含氟化钙的精炼渣。这种渣可保证钢水必需的脱硫率。根据摩尔达维亚钢铁厂资料,冶炼不用铝脱氧的钢(名0.004%A1),在钢包炉处理后钢中硫(1998年)平均含量从0.059%(脱氧后)降到0.015%,符合标准。钢包寿命达到67.2包。
这就说明,每一钢铁企业应从炼钢晶种、钢包炉经济技术指标和原料质量出发,调整精炼渣的化学成分。
关键词: 发布于:2005-9-27 已被阅读:
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