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内容发布更新时间 : 2024/6/17 21:16:27星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

130t/h循环流化床锅炉更换空气预热器

(中、下管箱)施工技术

摘 要:本文叙述安徽六国化工股份有限公司年产28万吨大合成氨动力装置130t/h循环

流化床锅炉更换空气预热器(中、下管箱)的最佳施工方法及步骤。

关键词:拆除 支撑架 标识 作业票 检测 1 概述

由于安徽六国化工股份有限公司年产28万吨大合成氨动力装置130t/h循环流化床锅炉空气预热器(中、下管箱)长期在烟道吹风过程中,空气预热器(中、下管箱)管子磨损严重,已补焊、封堵多次。为了满足生产需要,根据甲方要求,决定对其进行更换。空气预热器主要零部件如图1所示:

2 工程概况

此次检修工程更换的A炉中、下管箱,中管箱2个,下管箱2个,中、下管箱都是分两半到货,下管箱一半宽2003mm, 长L=3720mm,高2237mm,一半重(含边框架)6787kg,共计4件; 中管箱一半宽2003mm, 长L=3720mm,高2172mm,一半重(含边框架)7158kg,共计4

件;中管箱与下管箱之间的短节及膨胀节2个, 宽4006mm, 长L=3760mm,高1340mm,在拆除中管箱后进行拆除;在拆除、更换空气预热器中、下管箱前,要拆除管箱相连接的上连通罩,单重2857.9kg;下连通罩进行割除开,但不进行拆除,单重2775kg。 3 施工前准备 3.1 技术准备

3.1.1 设备与施工机械应满足施工要求。

3.1.2 认真核对设备与管线,并进行现场实际测量。 3.1.3 各单位施工人员按现场要求提前做好吊装准备工作。 3.2 现场准备

管线与设备拆除前,管线与设备内应吹扫与置换合格,与甲方负责人进行签字确认。 3.3 工装机具准备

3.3.1 各种吊装、运输等机索具,并按计划进场。 3.3.2 吊装所用索具准备齐全,并经检查符合要求。

3.3.3 预制中、下管箱部分钢构附件,能安装的尽量安装到管箱上。 3.4 作业人员准备

3.4.1 落实起重人员,并按计划进场,要求持证上岗。

3.4.2 做好作业人员的动员与职能人员的分工工作,确保恪尽职守,职责到位。 4 施工方法

4.1 由业主方相关部门负责锅炉运行系统停车、降压、置换、检测合格,办好相关的动火票、受限空间票、用电票等,内部照明接通。

4.2 停车之前拆除上、下连通罩保温层,拆除一次风进出口接头、二次风进出口接头保温层,拆除中、下管箱、中管箱与下管箱之间短节及膨胀节四面保温层、中管箱上方膨胀节短节四面保温层。

4.3 停车之前做好膨胀节临时固定卡箍,数量64个。

4.4 停车之前搭设好脚手架;拆除8米平台上4根东西方向管道(Ф133mm 1根,Ф89mm 1根,Ф34mm 2根),拆除上连通罩,并作好标识,单重2857.9kg;割除下连通罩,并作好标识,但不进行拆除下来,割除下管箱下面的风道接口,并作好标识,但不拆除下来;拆除中管箱上方的四面壁板(高h=1050mm),然后再整体拆除膨胀节(重约38kg),并作好标识。 4.5 拆除中管箱东西两面壁板,把中管箱切割(用气割或砂轮机)为2部分,在每半个中管箱上焊接4个吊耳,在中管箱上方的南、北两侧梁上对角悬挂4个3t手拉葫芦,用4个手拉葫芦吊住管箱上的吊耳,切割影响管箱相连的支撑件,往上起升半个中管箱450mm;见图2所示:

4.6 把2根L=10.5m的型钢HW200X200X8X12 Q235B放到中管箱的支撑梁上,用Ф114X5 Q235B钢管连接,在中管箱的底部放置2根L=4.3m型钢HW100X100X6X8 Q235B,用滚杠把中管箱滑出框架外,见图2所示;然后用QY70K-1汽车吊把中管箱吊至地面;见图3所示。

4.7 中管箱的另一半拆除方法同上。

4.8 拆除中管箱与下管箱之间的短节(高h=1236mm);在短节上焊接4个吊耳,在上管箱上方的南、北两侧梁上对角悬挂4个3t手拉葫芦,用4个手拉葫芦吊住短节上的吊耳,切

割短节,然后把短节放置8米平台的轨道上;在短节的底部放置2根L=4.3m型钢HW100X100X6X8 Q235B,用滚杠把短节滑出框架外,然后用QY70K-1汽车吊把短节吊至8米平台上闲置地方;然后再整体拆除膨胀节(重约38kg)。

4.9 拆除下管箱东西两面壁板,把2根L=10.5m的型钢HW200X200X8X12 Q235B拆除移至不影响下管箱提升的地方,把下管箱切割(用气割或砂轮机)为2部分,在每半个下管箱上焊接4个吊耳,在中管箱上方的南、北两侧梁上对角悬挂4个3t手拉葫芦,用4个手拉葫芦吊住管箱上的吊耳,切割影响管箱相连的支撑件,提升下管箱到8米平台上方450mm以上,把2根L=10.5m的型钢HW200X200X8X12 Q235B在8米平台放置好,然后把半个下管箱放置8米平台的轨道上; 在下管箱的底部放置2根L=4.3m型钢HW100X100X6X8 Q235B,用滚杠把下管箱滑出框架外,然后用QY70K-1汽车吊把下管箱吊至地面。 4.10 下管箱的另一半拆除方法同上。

4.11 用QY70K-1汽车吊把下管箱一半吊至轨道上,用滚杠把下管箱滑移至框架内,用4个3t手拉葫芦把下管箱提升起来,然后把轨道移至不影响下管箱下降的地方,把下管箱放置到位,用同样的方法把另一半就位,吊装、组对的新管箱就位,焊接新管箱为一体、焊接支撑件、东西两面壁板;

4.12 先把中管箱与下管箱之间膨胀节点焊好,然后用QY70K-1汽车吊把中管箱与下管箱之间短节吊至轨道上,用滚杠把短节滑移至框架内,用4个3t手拉葫芦把短节提升起来,把短节放置到位,吊装、组对的短节就位,焊接短节及膨胀节四周焊缝及支撑件。 4.13 用QY70K-1汽车吊把中管箱一半吊至轨道上,用滚杠把中管箱滑移至框架内,用4个3t手拉葫芦把中管箱提升起来,然后把轨道移至不影响中管箱就位的地方,把中管箱放置到位,用同样的方法把另一半就位,吊装、组对的新管箱就位,焊接新管箱为一体、支撑件、东西两面壁板。

4.14 恢复上连通罩,恢复下连通罩; 恢复8米平台上4根东西方向管道(Ф133mm 1根,Ф89mm 1根,Ф34mm 2根);恢复中管箱上方的膨胀节及四面壁板。 5 危险分析与安全措施

5.1 施工人员必须接受铜陵项目部安全教育培训,并经考核合格后方能上岗。

5.2 搭设的临时脚手架必须牢固可靠,竹笆两端必须用铁丝捆扎牢固;每个架子踏脚板不得少于三块,且宽度不少于七百毫米,脚手架经验收合格后方可使用。

5.3 进入施工现场必须正确戴安全帽和其他劳保用品,2m以上高空作业必须系挂安全带,安全带高挂低用。

5.4 吊装前对钢丝绳卡环、卡具、倒链、吊点等进行严格检查、维修,不合格的索具严禁使用。

5.5 高空作业时,要注意高空坠物和物体打击伤人。

5.6 电动工具、临时电源的使用必须遵守有关使用操作规程,不得野蛮操作,违章操作;电线要敷设整齐,不得随意乱搭乱挂;使用电动砂轮机必须戴护目镜。

5.7 氧气、乙炔瓶应分开摆放,间隔不得小于5m;两瓶距离动火点距离不得小于10m。

5.8 电源线、电焊把线不得随意摆放。随时检查电源电缆线有无破损,发现破损及时做绝缘处理,破损严重的需更换电缆。

5.9 吊车起吊过程中,当设备吊离地面200mm左右时,应停车检查,情况正常方可继续起吊。

5.10 在起吊过程中,任何人不得在起吊重物下停留或通过。 5.11 夜间施工照明充足,安全用电。 5.12 施工过程中注意成品防护。

5.13 厂区内严禁吸烟,注意厂区内行驶车辆,严禁野蛮作业,严禁人站在叉车上搬运东西,禁止动车间内的阀门及开关。

5.14 现场试车应划定禁区,并设有安全警示牌,危险区域标记,有专职安全员负责看管。非试车人员不得进入试车区域。

5.15 设备运转时,不准擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。不准撬别设备仪表电气等部件。发现设备异常,应紧急停车处理。停车修理时,必须切断动力电源,否则应拆除与修理部位有关的传动部件。

5.16 试车时,不得敲击、碰撞正在运转的设备及管道,更不能在运转设备及其管道上进行气割、电焊作业。不准在设备运行时拆卸管道上的阀门法兰。 5.17 试车中必须严格遵守劳动纪律,增强自我保护意识。

5.18 动火前必须办理相关作业票,相关部位必须有人进行监护;进入容器内受限空间必须进行相关气体检测,检测合格办理相关作业票后并由人员监护才可进行受限空间内作业。不办理作业票、不进行气体检测合格、没有人员监护作业人员拒绝进行施工。 6 结束语

通过我单位施工人员寻求、确定最佳130t/h循环流化床锅炉更换空气预热器(中、下管箱)施工方案:在8米平台框架外铺设轨道、滚杠,把管箱运出框架,再使用两台吊车分别把管箱吊装到位,部分焊缝采用CO2保护焊机焊接(见图4所示);施工时间由原定20天时间缩短至12天,大地提高了劳动生产率,减少了劳动强度,提高了安装质量,施工费用由原来的428200余元降到256320元,节省施工费171880元,为建设单位装置开车生产尿素提前了8天,间接为建设单位创造利润2000万元。