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“C”型翻车机设备研究与优化
作者:葛祥仑
来源:《中国科技纵横》2017年第07期
摘 要:翻车机系统是炼铁部火车物料受卸的主要设备,近年受汽车运输限载的影响,汽运成本越来越高,为降低运输成本,大量使用火车运输。翻车机系统设备作业率越来越高,设备运行成本居高不下,故障率高,严重影响了物料受卸及生产顺行,处理起来非常麻烦。自行设计、安装了一种防止车皮掉道装置,解决了车皮在倾翻后复位掉道的问题。 关键词:“C”型翻车机;设计;复位
中图分类号:TH248 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)07-0073-01
唐钢炼铁部受卸区2套C型翻车机卸车系统,是一种自动化程度很高的新型铁路车辆卸车系统,其性能达到目前我国同类型产品的先进水平,是我厂原料区域的关键设备。C型翻车机卸车系统,采用折返式线路结构,具有结构紧凑、占地面积较小的特点。系统主要设备包括:翻车机单元、重车拨车机单元、空车推车机单元、迁车台单元及夹轮器单元5部分构成。其中,翻车机倾翻电机、重车拨车机行走电机、空车推车机行走电机、迁车台行走电机分别通过各自独立的变频器,实施调速控制。此外,系统中还设有4个电磁液压站。在各种设备之间密切的相互配合下,完成对车皮的接卸任务。
我们的宗旨是:通过对“C”型翻车机设备研究与优化,降低设备故障率,提高火车运输接车效率,降低进厂物料运输成本,直接降低生铁成本。为此我们把“C”型翻车机设备研究与优化列入我们的创新课题。 1 总体思路
(1)对翻车机本体倾翻车皮复位后,车皮掉道进行研究,加装一种新型防掉道装备,使各种型号的车皮不掉道,重点是保证设备在长周期下稳定运行,提高了火车接卸效率,保证生产的顺利进行。(2)针对迁车台对轨不准、火车掉轨、车皮撞出迁车台及车皮掉坑等事故进行研究,一是加装一种限速顶,配合一种新型装置,重点控制速度和车皮停止位置。解决了对轨不准、火车掉轨、车皮撞出迁车台及车皮掉坑的设备安全问题。大大提高了卸车效率及设备安全。
2 技术方案与创新成果
2.1 一种翻车机本体防止车皮掉道装置的研究与优化
唐钢炼铁部受卸区2台C型翻车机卸车系统,是一种自动化程度很高的新型铁路车辆卸车系统,其性能达到目前我国同类型产品的先进水平,是我厂原料区域的关键设备。“C”形翻车
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机主要由转子、夹紧装置、靠板组成、托辊装置、端部止挡、导料装置、传动装置、液压系统等组成。
目前:翻车机在接卸车皮时,接卸的车皮型号多,从C63A到C80,特殊情况下,还存在异型车皮,尺寸不一,存在车皮尺寸与翻车机接卸能力不统一的问题。在倾翻车皮复位后,车皮经常掉道,车皮掉道后,需要50T天车,7个钳工处理,处理起来非常麻烦,也严重影响卸车效率及设备安全。
本次设计所要解决的技术问题是:自行设计、安装了一种防止车皮掉道装置,解决了车皮在倾翻后复位后掉道的问题。提高卸车效率及设备安全。解决上述技术问题的技术方案是:一种防止车皮掉道装置,即在轨道内侧安装一个装置,在车皮离开轨道后,该装置强制将车皮车轮挡在轨道上方,复位后,车皮在轨道上,不掉道。具体实施方式:本次设计在火车车轮轮缘外侧适当位置加1装置,整个车皮共4组车轮,加装4组1装置,有效防止车皮掉道。自从安装防止车皮掉道装置,近几年,未发生车皮掉道事件。使用效果很好。 2.2 迁车台设备的研究与优化
迁车台是将拨车机推送过来的空车由重车线移送到空车线上的设备。或将事故状态中未翻卸完的重车由重车线移送到空车线上。迁车台一个工作循环如下:在重车线上,重车调车机使空车车箱在迁车上定位、摘钩、并退出后,对位装置插销收回,同时涨轮器夹紧;对位装置收起之后,迁车台开往空车线;接近空车线时,迁车台走行减速、制动定位之后制动器打开;对位装置进行对位,插销插入基础上的插座内,制动器重新制动,同时涨轮器打开;推车机将车箱推走;对位装置插销收回,迁车台返回重车线;接近重车线时,迁车台走行减速、制动、定位,之后制动器打开;对位装置进行对位、插销插入基础上的插座内,制动器重新制动,这样,就进入下一个工作循环。
长期存在翻卸后的空车从翻车机本体内推出时脱钩现象,有近四成的车皮翻卸后拨车机推出空车时钩头挂接不上,空车直接从本体内推出。空车在不受控的情况下,从翻车机本体溜出至迁车台上,与迁车台上的止挡器碰撞后返回停下。长此以往,不但车皮,迁车台设备受到碰撞破坏,而且还存在着人身及设备的安全隐患,针对迁车台对轨不准、火车掉轨、车皮撞出迁车台及车皮掉坑等事故进行研究,一是加装一种限速顶,配合一种轨道车皮检测装置,重点控制速度和车皮停止位置。解决了对轨不准、火车掉轨、车皮撞出迁车台及车皮掉坑的设备安全问题。配套编制PLC控制程序。大大提高了卸车效率及设备安全。 3 实施效果
翻车机系统设备研究与优化从2012年9月开始,研究项目逐步实施,2016年1月全部完成。(1)一种防止车皮掉道装置,解决了车皮在倾翻后复位后掉道的问题。取得了非常好的效果,提高了卸车效率及设备安全(正在申请专利)。取得效益291.296万元。(2)迁车台设备的研究与优化,解决了迁车台对轨不准、火车掉轨、车皮撞出迁车台及车皮掉坑等设备问
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题。大大提高了卸车效率及设备安全。配套编制PLC控制程序,取得效益341.474万元。(3)研发上位机电气控制系统监控画面,方便查找故障点,快速处理故障。