内容发布更新时间 : 2024/12/22 15:59:20星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
计算的注硫量已全部注入。
9.6催化剂予硫化阶段分析项目
A.引氢进装置:
新氢组成及氢浓度;
循氢分液罐顶放空处采样分析氢纯度。 B.预硫化开始后:
循环氢: H2S含量 1次/半小时 检测管 氢气纯度 1次/4小时 色谱
气体组成 1次/8 小时 色谱 新氢: 氢气纯度 1次/24 小时 色谱 气体组成 1次/24小时 色谱
9.7注意事项:
1. 必须配备防毒面具,注意人身安全。
2. 严格控制硫化各阶段的最大温升不大于20℃,硫化氢浓度不大于2%,若温升超
过20℃时,降低炉出口温度及升温速度,视实际情况降低或停止硫化剂注入量。 3. 循环氢中硫化氢浓度小于0.3%时反应器各床层温度不得超过230℃。
4. 升温速度以反应器入口温度变化情况计算,恒温时以反应器出口温度的达到时间
开始计算。
5. 分析循环氢中氢气纯度,保证大于80%,若低于80℃,加大火炬排放量。
9.8硫化过程中的事故处理预案:
1.床层温升过大
床层最高温度超过入口20℃,则停止升温,若温升超过35℃,降反应器入口温度20~30℃,视H2S浓度必要时停注硫化剂。 2.DMDS注入中断
a.如短时间中断注入,应停止升温,可根据循环氢中H2S浓度的变化,再决定是否降温。
b.如在短时间内不能恢复硫化剂注入,应把反应器入口温度降至230℃以下。 3.新氢中断
a.短时间中断新氢,减小注入量,同时适当降炉出口温度。
b.较长时间新氢中断,降炉出口温度至230℃,停注硫化剂,并注意维持循环中H2S浓度不小于0.3%。
c.如供氢不足,应尽量维持系统压力,减少或停止去火炬的循环气排放,同时降低升温速度,适当减少硫化剂注入量。
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4.K2102故障
a.K2102故障停运后,停注硫化剂,必要时适当降低炉出口温度并尽快恢复K2102运转。
b.K2102停运后不能启动,要降低炉出口温度至230℃以下,防止催化剂还原。 5.注硫中止
若因系统氮气压力低造成注硫中断,联系调度提氮气压力,并适当降炉出口温度,防止催化剂还原。
9.9催化剂初活稳定:
刚经过预硫化处理的催化剂具有较高的活性,如果这时与劣质的原料特别是二次加工馏分油如催化裂化柴油、焦化柴油等接触,则催化剂表面积炭的速度会加快,同时催化剂的活性下降,以后即使经过再生,这部分活性也不能完全恢复。为了使催化剂的活性稳定在较高的水平上,催化剂在运转初期应用能使催化剂积炭速度减慢的直馏柴油(终馏点<)运转48小时以上。这一过程即所谓的催化剂初活稳定阶段。
9.9.1初活稳定具备的条件:
1. 反应系统催化剂硫化已结束,反应系统压力调整到7.0MPa,260℃,保持氢气循环
流程。
2. 新氢压缩机K2101,循环氢压缩机K2102正常运转,系统压力控制平稳。 3. 分馏塔单塔循环操作调整正常,塔底液位50-70%。 4. 注水及缓蚀剂系统准备就绪。
5. 罐区已准备充足直馏柴油(KK<350℃,硫含量大于2000μg/g,溴价小于
5gBr/100g)。
6. 所有调节仪表、计量表、在线分析仪,可燃气体及H2S报警仪均已投用。 7. 公用系统具备条件并已引至使用地点。
9.9.2初活稳定工艺条件:
1. 反应器入口氢分压,6.4MPa 2. 反应器入口温度,290~310℃
3. 体积空速,2.0h-1(视设备能力,尽可能增大,以加快稳定速度) 4. 氢油比,>350Nm3/m3
9.9.3初活稳定步骤:
1. 初活稳定的空速要求调整好进料量。
2. 联系调度,引直馏柴油进装置,将硫化油通过不合格油线送出装置(通知油品,入
原料罐,以后回炼),置换4小时,低分液位稳定后,向C2101进油,分馏系统结束闭路循环。控制好D2102液位,严防P2102抽空,并加强D2102切水。调节好
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各容器的压力和液位,调整反应器R2101温度至初活要求指标,适当调整循环气量和新氢量。
3. 当D2103建立正常操作液位后,投用液控阀LICA3111,由液控阀控制液位,将油
引进D2104,D2104液位正常后,将油改进C2101。同时停止分馏系统短循环。 4. 视C2102底液面情况,联系油品车间,将精制柴油外送。调整汽提塔操作,当质
量指标合格送合格油罐。
5. 启注水泵向系统注水,控制好D2103、D2104界位,污水外送出装置。
6. 各部操作正常平稳后,D2118配好缓蚀剂溶液,以塔顶流出物油气量的5-8ppm注
入塔顶。
10反应系统进料
10.1初活稳定48小时结束后,装置改部分循环流程,逐步按比例切入新鲜原料,切
换时控制床层温升不大于50℃。在混入原料油后要密切注意各床层温升情况。
10.2切换原料过程中,如果任一床层温升超过50℃时应作如下处理:
1、维持进料量;
2、注急冷氢急冷下床层的热点;
3、降低反应器入口温度,降低上床层的热点; 4、系统压力降低1.5MPa。
10.3分馏塔的操作按指标进行调整。
10.4操作平稳以后,及时联系化验采样分析精制柴油质量,根据分析指标调整操作参
数,争取早出合格产品。
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10、盲板表
项目 公称直径 开工 停工 正常生产 数量 责任人 DN150 DN80 DN100 DN80 DN150 DN100 DN80 DN50 DN50 DN350 DN80 DN150 DN150 拆 拆 拆 拆 拆 拆 拆 拆 拆 拆 拆 拆 拆 上 上 拆 上 上 上 上 上 上 上 拆 上 上 上 拆 拆 上 拆 拆 拆 拆 拆 上 拆 拆 拆 拆 拆 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 焦化汽柴油进装置 2 焦干进装置 3 K2102入口氮气线 4 氮气进D2106 5 精制柴油出装置 6 不合格油出装置 7 干气出装置 8 酸性水出装置 9 石脑油出装置 10 低瓦出装置 11 氮气进装置线 12 高瓦出装置 13 催干进装置 14 氢气出装置
DN40、50 拆 29