内容发布更新时间 : 2024/12/22 15:28:37星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
高一次风量,避免结焦加剧;
7.13.3.6 若判断出结焦的原因是只能停炉处理,否则参照再流化的方法进行调整; 7.13.3.7 经调整仍无改善,应停炉处理。 7.14 低温结焦 7.14.1现象:
7.14.1.1 显示床温、床压分布不均匀;
7.14.1.2 可从床上启动燃烧器观察孔看到炉内床料流化较差,严重时可见到渣块;
7.14.1.3 锅炉燃烧、流化正常时,物料呈均匀的橘红色,低温结焦时床内床料夹带着亮白色火星; 7.14.1.4 床上启动燃烧器观察孔看到炉内火焰较暗,无正常流化现象;
7.14.1.5 结焦严重时,燃烧波动大,炉膛负压波动大,床温波动大,床温平均值明显下降; 7.14.1.6锅炉排渣困难。 7.14.2原因:
7.14.2.1 一次流化风量偏低;
7.14.2.2 启、停启动燃烧器时,一次风配风不当,或启动燃烧器功率过大; 7.14.2.3 流化风帽堵塞或有大块耐火材料脱落于炉内;
7.14.2.4 锅炉床料熔点太低,或因床料流化不良局部床温过高; 7.14.2.5 床上油枪雾化不良,油枪滴油与床料混合结焦; 7.14.2.6 锅炉运行中,长时间风煤配比不当;
7.14.2.7在燃用高发热量、低灰份的煤种时,床压维持较低,床温偏高。 7.14.3处理与预防
7.14.3.1 控制好一次风量不得低于临界流化风量,尽可能提高流化风量 ; 7.14.3.2严格执行再流化每班不少于两次的规定;
7.14.3.3 启动前应对风帽进行检查,尽可能每次冷态启动前都进行床料流化试验、流化质量试验,有异常应处理后再启动,避免床料因流化不良造成结焦;否则可参考床料再流化的方法进行调整; 7.14.3.4 调整油燃烧器配风合适,在不投煤的情况下,烟囱不得冒黑烟,否则应检查调整,启动前应检查各油枪雾化良好;
7.14.3.5 启停启动燃烧器时,调整好燃烧器所需风量,保证燃烧良好,启动燃烧器出力过大,调整供回油压力,或更换出力小的油枪;
7.14.3.6 要求燃料做好燃煤掺混煤工作,煤质尽可能稳定; 7.14.3.7 锅炉投煤退油时间尽可能缩短,减少油煤混烧时间;
7.14.3.8 适当提高二次风压,调整上、下二次风量,增加下二次风的扰动;
7.14.3.9 燃用高发热量、低灰份的煤种时,控制床层不小于5KP,风室压力控制在10 KP --11 KP范围;
7.14.3.10 加辅助床料置换炉内床料:高温结焦加石灰石;低温结焦加砂。 7.15 锅炉缺水 7.15.1现象:
7.15.1.1 汽包水位低于正常水位或看不到水位; 7.15.1.2 发出低水位报警信号;
7.15.1.3 给水流量不正常地小于蒸汽流量或给水流量突降;
7.15.1.4 严重时过热汽温急剧升高,汽温投自动时减温水流量增大。 7.15.2原因:
7.15.2.1 运行人员误操作,对水位监控不严;
7.15.2.2 设备出现事故,如给水泵故障,给水压力下降,自动给水失灵,给水泵勺管发生故障或水位计堵塞形成假水位;
7.15.2.3 锅炉疏水及排污系统泄漏或水冷壁、省煤器管爆破; 7.15.2.4 锅炉给水管道爆破;
7.15.2.5 热工仪表电源消失运行人员失去监视手段。 7.15.3处理:
7.15.3.1 如锅炉给水管道爆破,应立即停炉;
7.15.3.2 若因给水泵发生故障,给水压力下降,应立即通知汽机值班人员启动备用给水泵,恢复正常给水压力;将所有水位计指示情况相互对照,判断缺水事故的真假和缺水程度;不严重缺水,一般尚无影响运行的故障,应手动操作加强给水,使水位恢复正常;
7.15.3.3 若锅炉正在进行定期排污, 应立即停止。 若排污门泄漏严重,立即关闭排污总门;7.15.3.4 如经采取措施后,水位仍然继续下降,应立即汇报值长,降低负荷;
7.15.3.4如汽包水位降至-200 mm,应立即紧急停炉,若不是由于运行人员监视疏忽而造成的缺水,可缓慢地向锅炉上水,消除故障后,可重新点火启动;
7.15.3.5如果由于运行人员监视疏忽,以致汽包水位计内水位消失而未能及时发现,应立即停止锅炉运行,此时不能继续向锅炉进水。 7.16 锅炉满水
7.16.1 现象:
7.16.1.1 汽包水位高于正常值,发出高水位报警信号; 7.16.1.2 水位计内看不到水位,云母水位计内炉水颜色发暗; 7.16.1.3 过热蒸汽温度下降,蒸汽含盐量增加; 7.16.1.4 给水流量不正常地大于蒸汽流量;
7.16.1.5 严重满水时,过热蒸汽温度急剧下降,主蒸汽管道法兰处冒出汽水,甚至发生水冲击造成管道剧烈振动。
7.16.2 原因:
7.16.2.1 运行工况突变,调整不及时; 7.16.2.2 给水自动调节失灵或给水压力过高; 7.16.2.3水位计失灵,指示偏低,发生误操作。 7.16.3处理:
7.16.3.1 首先将所有水位计指示情况相互对照,判断满水事故的真假和满水程度; 7.16.3.2将给水自动改为手动,降低给水泵转速(注意减温水量的变化),当主给水门或给水泵勺管被卡,开启给水泵再循环门。必要时,切换给水泵;
7.16.3.3 汽包水位高于+50mm 时,经处理后,汽包水位继续上升至+100 mm时,应采取下列措施; 7.16.3.4开启事故放水门放水;
7.16.3.5如主蒸汽温度急剧下降时,应立即关闭减温水,并通知汽机开启有关疏水门; 7.16.3.6轻微满水可手动调节,加大排污、疏水;
7.16.3.7严重满水,应打开事故放水门放水,同时打开集汽联箱的疏水门,解列减温水; 7.16.3.8 调节无效水位至-200mm时,应紧急停炉;
7.16.3.9 如运行人员监视疏忽,以至汽包水位消失而未能及时发现,应立急停炉,停至上水,确认满水,可加强放水,消除故障方可重新点火带负荷。 7.17负荷骤减 7.17.1现象:
7.17.1.1 主汽压力急剧升高,汽压高报警,向空排汽门联锁开启,严重时安全门动作; 7.17.1.2 蒸汽流量急剧下降;
7.17.1.3 汽包水位先下降后上升,给水投入自动时,流量减小,蒸汽温度升高; 7.17.2原因:
7.17.2.1 电网系统故障;
7.17.2.2 汽机或发电机故障跳闸; 7.17.2.3 人员误操作。 7.17.3 处理:
7.17.3.1 停止给煤,开启过热器对空排汽,调整开启一、二级旁路,监视低再进口不超温、超压; 7.17.3.2 将自动调节切换为手动,特别应加强汽包水位、汽压、床温和风量的监视和调节; 7.17.3.3 根据床温情况,及时投油助燃,调整燃烧,维持机组参数,等待恢复; 7.17.3.4 如安全阀动作时,则在安全阀回座后,进行检查,观察其是否关闭严密;
7.17.3.5 锅炉全面检查,做好重新接带负荷的准备,若长时间不能恢复,则请示停炉;
7.17.3.6 因汽包水位低造成MFT动作,应按“紧急停炉”处理,水位正常后,应尽快恢复; 7.17.3.7 机组跳闸后,因大量排汽,汽水损失大,除氧器应及时补水,防止因水位低造成给水泵跳闸;
7.17.3.8 若因汽包水位低造成MFT动作,应按紧急停炉处理,水位正常后,尽快恢复。 7.18 烟道再燃烧 7.18.1现象
7.18.1.1 烟道再燃烧后烟温不正常升高。
7.18.1.2 氧量下降,一、二次风温升高,省煤器出口水温、过热汽温可能异常升高。 7.18.1.3 炉膛出口负压波动大或变正,引风机电流增大并摆动。 7.18.1.4 尾部烟道不严密处冒烟,排烟温度不正常的升高。 7.18.2原因
7.18.2.1风煤配比严重失调,大量可燃物积存在尾部烟道; 7.18.2.2 启动过程中油枪雾化不良,长时间油煤混烧;
7.18.2.3 运行中煤粒度过细或旋风分离器故障(如堵塞、回料阀烟气短路、中心筒磨穿),尾部烟道飞灰可燃物大。 7.18.2.4 未按规定吹灰。 7.18.3处理
7.18.3.1 如因旋风分离器故障,应降负荷运行,处理无效时,申请停炉; 7.18.3.2 运行中发现烟道烟温异常升高时,应及时检查,确定燃烧段位置; 7.18.3.3 加强运行调整,密切监视各重要参数,必要时降低负荷;
7.18.3.4 如状况轻微应对燃烧段烟道受热面吹灰;
7.18.3.5 若经处理无效,排烟温度急剧升高至200℃时,应作紧急停炉处理;
7.18.3.5 保持高压流化风机运行,全停其余风机,关闭锅炉燃烧、风、煤、烟系统各门; 7.18.3.6 保持锅炉连续进水,以保护省煤器;
7.18.3.7 若对流过热器、低温再热器处发生二次燃烧,开启再热器向空排汽门,或部分投入高压旁路,以防过热器、再热器管壁超温;
7.18.3.8 当尾部烟道各部烟温正常后,确认再燃烧现象已消除,经检查设备无损坏,启动风机建立“空气通路”吹扫10分钟,方可重新恢复。 7.19 引风机跳闸
7.19.1单台引风机跳闸 7.19.1.1现象:
7.19.1.1.1 DCS发出报警;
7.19.1.1.2跳闸引风机电流到零,运行风机电流增大; 7.19.1.1.3炉膛出口负压变正。 7.19.1.2原因:
7.19.1.2.1值班员发现异常,就地按事故按钮或人员误动; 7.19.1.2.2电气或机械故障跳闸; 7.19.1.3处理:
7.19.1.3.1若跳闸前无电流冲击,无保护动作,可立即抢合一次,抢合成功应及时恢复正常,查明跳闸原因;
7.19.1.3.2若抢合不成功,关闭跳闸风机进出口挡板,应立即减煤、减风,降负荷至单台吸风机
对应最大负荷;
7.19.1.3.3待查明原因消除故障后,重新恢复。 7.19.2 两台引风机同时跳闸 7.19.2.1现象:
7.19.2.1.1 DCS发出风机跳闸报警。
7.19 2.1.2锅炉MFT动作,一、二次风机联锁跳闸;
7.19.2.1.4汽温、汽压、床温、床压急剧下降,汽包水位波动大; 7.19.2.1.5给煤机、石灰石给料阀跳闸、启动燃烧器快关阀关闭。 7.19.2.2原因:
7.19.2.2.1 6KV厂用电中断;
7.19.2.2.2 电气回路故障或误操作; 7.19.2.2.3 大连锁保护动作。 7.19.2.3处理:
⑴.迅速关闭各风门挡板,将各跳闸转机复位;
⑵.汽机根据锅炉压力减负荷,锅炉注意调整汽包水位正常; ⑶.待查明原因后,复归MFT,按热态启动恢复。 7.20 二次风机跳闸 7.20.1.1现象:
7.20.1.1.1. DCS发出风机跳闸报警; 7.20.1.1.2锅炉MFT有可能动作;
7.20.1.1.3主汽温度、压力下降;
7.20.1.1.4跳闸二次风机电流到零,二次风压、流量下降;
7.20.1.15床温升高,炉膛负压增大;
7.20.1.1.6 若两台二次风机或唯一运行的单台二次风机跳闸,锅炉MFT有可能动作。 7.20.1.2.原因:
7.20.1.2.1值班员就地按事故按钮或人员误动; 7.20.1.2.2电气或机械故障跳闸;
7.20.1.2.3大连锁动作。 7.20.1.3处理:
7.20.1.3.1若两台二次风机运行,其中一台跳闸,如跳闸前无电流冲击,无保护动作,可立即抢合一次,抢合成功应及时恢复正常运行,查明跳闸原因;否则应及时关闭跳闸风机进出口挡板,加大另一台风机出力,调整二次风量,调整给煤量,相应调整机组负荷;
7.20.1.3.2调整炉膛负压、主汽温度、主汽压力、汽包水位等参数,注意床温变化不得超过规定值;
7.20.1.3.3若两台二次风机或唯一运行的单台二次风机跳闸,锅炉MFT动作,应立即调整炉膛负压在允许范围内,迅速关闭相应风门挡板,将各跳闸转机复位; 7.20.1.3.4汽机根据锅炉压力减负荷,锅炉注意调整汽包水位正常; 7.20.1.3.5查明故障原因,处理后按热态启动恢复。 7.21 一次风机跳闸 7.21.1现象:
7.21.1.1 DCS发出风机跳闸报警; 7.21.1.2 锅炉MFT可能动作; 7.21.1.3主汽温度、压力下降;
7.21.1.4 跳闸一次风机电流到零,一次风压、流量、风室风压下降; 7.21.1.5 床温升高,炉膛负压增大;
7.21.1.6 单台一次风机跳闸联关A引风机液偶至20%。
7.21.2原因:
7.21.2.1值班员就地按事故按钮或人员误动;
7.21.2.2电气或机械故障跳闸。 7.21.3处理:
7.21.3.1如两台一次风机运行,其中一台跳闸,且MFT未动作,如跳闸前无电流冲击,无保护动作,可立即抢合一次,抢合成功应及时恢复正常运行,查明跳闸原因;否则应及时关闭跳闸风机进出口挡板,加大另一台风机出力,调整一、二次风量,调整给煤量,相应调整机组负荷; 7.21.3.2调整炉膛负压、主汽温度、主汽压力、汽包水位等参数,注意床温变化不得超过规定值; 7.21.3.3若两台一次风机或唯一运行的单台一次风机跳闸,锅炉MFT动作,应立即调整炉膛负压在允许范围内,迅速关闭相应风门挡板,将各跳闸转机复位;
7.21.3.4汽机根据锅炉压力减负荷,锅炉注意调整汽包水位正常; 7.21 3.5查明故障原因,处理后按热态启动恢复。 7.22 高压流化风机跳闸
7.22.1现象:
7.22.1.1 DCS发出风机跳闸报警;
7.22.1.2 若一台高压流化风机跳闸,备用风机联动;如联动不成功,引风机、一次风机、二次风机均跳闸,跳闸风机电流到零,锅炉MFT动作;
7.22.1.3若两台高压流化风机同时跳闸,引风机、一次风机、二次风机均跳闸,跳闸风机电流到零,锅炉MFT动作;
7.22.1.4 汽温、汽压有下降趋势,床压下降,床温升高。
7.22.1.5 回料阀压力升高,风室压力降低,流化风母管压力到零。 7.22.2原因:
7.22.2.1值班员就地按事故按钮或人员误动; 7.22.2.2电气或机械故障跳闸。 7.22.3处理:
7.22.3.1 如备用风机联动成功,查明跳闸原因,处理后恢复备用;
7.22.3.2如备用风机联动不成功,应立即手动启动备用风机,如启动不成功而跳闸风机本身又无明显故障,可抢起一次;
7.22.3.3监视炉膛负压、主汽温度、主汽抢合跳闸风机一次,备用风机启动成功或抢合跳闸风机成功则恢复锅炉运行;若均不成功则按停炉处理;,注意汽压、汽温、汽包水位、床温等参数变化不得超过规定值;
7.22.3.4查明故障原因,处理后按热态启动恢复。 7.23 6KV电源的中断故障
7.23.1现象:
7.23.1.1机组负荷到零,锅炉安全门动作; 7.23.1.2 汽包水位较低或看不到水位;
7.23.1.3所有运行中的高压辅机停运,锅炉MFT动作; 7.23.1.4汽温、汽压、床温、急剧下降; 7.23.2原因:
7.23.2.1电网系统故障;
7.23.2.2发电机故障;
7.23.2.3厂用工作电原故障,备用电源自投未成功。 7.23.3处理:
7.23.3.1将各跳闸开关复位,关闭给水各电动门;
7.23.3.2打开省煤器再循环门,使省煤器水补至水冷壁;
7.23.3.3由于炉内蓄热量较大,打开各风门挡板,以最大速率降低炉内的温度水平;