2016.11 3A空预器跳闸处理总结 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/28 5:51:11星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

3A空预器跳闸处理总结

一、运行方式:

负荷578MW,主汽压力15.9MPa,CCS方式,AGC投入,煤量289.7t/h, A-F磨运行,气枪未投,其余标准方式。 二、事件经过:

11月2日07:10:26 3A预热器主电机电流由13.4A突升至51.56A并变坏点大幅波动一次,随后正常,10秒后波动至30.1A后主电机跳闸并报故障,1秒后辅电机立即联启电流6.2~9.4A波动,10秒后辅电机跳闸,就地、CRT紧急复位故障后启动辅电机均无效,人员检查判断就地K11切换继电器不能吸合,随强行吸合该继电器后,07:12:53辅电机启动,检查预热器大轴转动正常,电流13.85~24.34周期性波动,检查预热器上部稍有异音,告张全军检查确认。

期间先后投油并打跳E、F、D磨,减小A引、送风出力(送风开度51%关至24%引风开度73%关至41%),做联启不成功跳闸准备。辅电机启动正常5分钟后,启D磨正常,07:18:23风机并列正常。07:21:03开始逐支撤除油枪,几分钟后撤除全部油枪。汇报值长,负荷维持395MW。

07:52:14 3A空预器副电机由14.5A突升51.49A并变坏点瞬时大幅波动3次后跳闸,就地检查3A空预器主辅电机均失电,送电后强启不成功。立即投油稳燃,减小A侧引、送风机出力(送风开度30%关至10%引风开度37%关至24%),120秒后RB动作,A侧引、送风机及D磨跳闸,汇报值长,隔离A预热器。气动马达联启不成功,联系检修检查并盘车。07:55:07 A预入口烟温330℃开始下降,07:57:33 A侧排烟温度由最高值151.4℃开始下降。

期间07:55:22 A引、送风机跳闸后,炉膛负压一度冒至+608Pa,开B引风至100%后稳定+400Pa,通过减小总风量(总风量由52%降至40%)、提高增压风机入口负压(由+100Pa多调至-500Pa左右)、撤油减煤量后,最终控制在+120Pa左右稳定运行。

10:25《3A预热器抢修》工作开工。

13:55《3A预热器抢修》工作结束,试运A预热器正常。检查3A预热器跳闸原因为2号扇形板密封条脱落引起卡涩。

14:10开启一次风联络挡板,将A一次风机并入系统。

14:29 开启引风机联络挡板,就地手动点动开启A引风机入口烟气挡板约20s,观察挡板机械指示稍有动作,CRT监视A侧烟气量增加,SCR入口烟温上升(温升速率约4~5℃/min),然后保持当前较小烟气量使SCR内部温度逐步升高。适当降低B侧SCR出口NOx,保证脱硫出口NOx不超限。

当A侧脱硝出口烟温270℃左右时,联系热控强制A侧脱硝投允许条件,稍开侧喷氨调门,喷氨流量约20Kg/h。然后逐渐开大A预热器入口烟气挡板并随A侧脱硝入口烟温上升增加喷氨量控制A侧脱硝出口NOx维持稳定。

当A预热器出口烟温上升至90~100℃(即将接近B侧排烟温度)时,开启送风机出口联络挡板,就地点动逐渐开启A预热器出口热二次风挡板,控制A、B排温度相近。预热器出口热二次风挡板与入口烟气挡板配合交替开启,保持A预热器出口烟温不高。

16:05 A预热器入口烟气挡板全开,A预热器出口二次风挡板全开。 16:10 启动A送风机,并入系统。 16:13 启动A引风机,并入系统。

16:14 开启A预热器出口热一次风挡板。 三、经验教训总结:

1) 3A预热器主电机保安段开关跳至“Trip”位,控制回路失去电源,由于K11电源

切换继电器正常动作,所以副电机电源回路将控制电源瞬间接带,副电机在第一时间联启(非软逻辑设置的40S联启)。副电机联启几秒后又跳闸(变频状态,电源开关未断开),此时人员在就地、CRT复位启动均无效,同时发现就地变频器黑屏,(怀疑控制回路切换继电器K11辅助接点切换不良造成,事后无法确认)人员立即就地切换K11继电器后控制回路得电正常,辅电机启动正常。

2) 本次预热器内部检修,之所以能够快速开工,主要原因是烟气侧温度下降快。3A

预热器跳闸后,保留了3A一次风机运行,预热器入口一次风压7~8KPa。这样冷一次风通过密封间隙进入空预器的烟气侧,同时进入空预器的一次风同时向引风机联络挡板、预热器入口烟气挡板、预热器出口热二次风挡板几个方向流动,起到了阻拦高温烟气及热二次风进入A空预器的作用,起到了密封风的作用,加快了预热器内部温度的下降。但当天锅炉总风量仅40%,负荷280~300MW,锅炉总风量偏低。若锅炉总风量过低,可以考虑停止该一次风机运行,然后开启送风机联络挡板,通过漏风对空预器进行降温,但由于送风机风压低,若预热器入口烟气挡板不严,会造成烟气侧温度偏高。实际运行中,采取何种冷却方式,还需根据实际运行情况决定。

3) 3A预热器恢复过程中为防止NOx长时间超标,预热器入口烟气挡板开启时应缓慢,

防止脱硝装置内催化剂温度低,催化还原反应效果差,脱硝效率低时,大量烟气通过A侧脱硝,造成NOx长时间超限。应让A侧脱硝以小流量过烟气来逐渐提高脱硝装置内部温度,当脱硝出口温度达270℃左右时可稍开喷氨调门,有流量即可(谨慎控制喷氨量)。随着脱硝入口烟温逐步升高,缓慢开大A侧喷氨调门,直至正常投入喷氨。恢复过程中脱硫出口NOx超标15分钟,超限最高值为59mg/Nm3,小时均值未超限。