通过技术改造提高余热发电量精编版 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/31 18:22:28星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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实施技术改造 提高余热发电量

李会民 山东联合王晁水泥有限公司

1、余热发电系统运行情况

我公司2500t/d熟料生产线配套了4.5MW纯低温余热发电机组并于2011年7月并网发电,但投运以来的吨熟料发电量只有25kWh/t左右,小时平均发电量在2800~3200kWh/h,远低于设计指标(3900kWh/h)。其主要原因一是窑头AQC锅炉入口温度低且波动大(260-330℃);二是ASH高温过热器积灰严重影响到主蒸汽的温度;三是设备安装存在的一些工艺隐患对系统的影响。 2 技改措施 2.1 AQC炉取风改造

针对AQC炉入口温度低、出力不足的状况,我们对篦冷机AQC中温取风管进行了技术改造。因细料区在篦冷机的东侧,废气温度会比相反方向高;

而原AQC中温取风管道取风口在篦冷机西侧,原取风管道风温最高能达到280-320℃。设在篦冷机东侧的煤磨热风取风管道则在二楼平台处直接接入,并安装电动阀门来进行废气温度和流量控制。本次改造中,我们对原煤磨取风管道进行扩容,即将管道直径增加至2000mm,直接向上在三楼平台接入AQC原中温取风管道,其中在二楼平台处方变圆管道直径改为1500mm,并在二楼平台与原管道连接前增加一电动阀门,用以控制废气流量。生产中根据入煤磨原煤的水分来决定此阀门的开度,用以提高入AQC的风温,同时不影响煤磨的正常运转。经过此次改造后,新增的取风管道风温最高可达到450℃左右,与AQC原取

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风管道混合后,使入窑头AQC锅炉温度约提高50~80℃,从而提高了AQC锅炉的产汽量,在很大程度上提高了余热发电量。改造后的AQC炉

的取风管情况见图1。

图1 改造后的AQC炉的取风管示意

2.2 ASH过热器积灰堵塞问题及其改造

ASH过热器积灰堵塞严重,导致主蒸汽温度下降且波动比较大。检修刚开窑时主蒸汽温度会维持在很高的范围,随着时间的推移最多坚持2~3个月,过热器积灰和内部管束堵塞严重使主蒸汽温度逐渐下降,使汽轮发电机不能高效运行,必须对ASH过热器进行技术改造。而造成ASH过热器内部管束堵塞严重的主要原因是进口废气温度过高,加上熟料中的铁铝等成分粘附在管束上所致。该线窑系统运转正常时,废气温度在550-650℃有时可达到700℃。温度越高,灰的粘性越大,就容易造成内部管束堵塞,以及局部管束的变形甚至磨损泄露。堵塞后主蒸汽温度会逐渐下降,甚至出现严重偏低及由此带来的一系列问题。解决ASH

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过热器积灰及主蒸汽温度低,我们采取了二方面的技术措施:一是放炮震动清灰;二是停窑技术改造。 2.2.1 放炮震动清灰的处理

发现主蒸汽温度低至300℃以下时,采用放炮震动清灰的处理办法。具体操作是:把水中花烟花弹用特制工具伸进过热器内部放炮震动进行除灰,每班放炮两次、每次10个烟花弹。但因内部温度很高(在650℃左右),烟花弹的爆炸冲击波容易使过热器内部管束造成外力损坏,同时岗位工危险系数增加,因此此法只是为了维持正常生产而不得已用之。 2.2.2 技术改造处理

在中控操作上尽量控制进ASH高温过热器入口废气温度在550℃以下(最高不得超过600℃以下)。但因ASH取风部位在篦冷机一段前端的高温点,控制温度在550℃以下有一定的难度,因此曾考虑在ASH高温取风管道和原篦冷机西侧AQC中温取风管道用一根管道相连接,把中温管道部分低温风引至ASH高温取风管道,以降低入ASH过热器的风温。但因这两根取风管的压差比较大,低温烟风抽不过来,所以此方案不可取。

ASH过热器原为双层结构,下层为膜式管错排,上层为翅片管错排,后利用停窑检修的机会,我们对ASH高温过热器进行了技术改造。改造方案为:计算ASH过热器内部管道的总换热面积,在不影响汽轮机安全运行前提下,保证饱和蒸汽过热度不低于340℃,将过热器上部螺旋翅片管整体拆除,只留下下部膜式壁管道,以增加过热器的通风量、减少积灰,见图2。

本次改造是利用停窑机会实施,耗时10天就将过热器上部螺旋翅片管全部拆除,将入口集箱重新移位与下部膜式壁管道焊接连通。改后窑点火运行,其主