FANUC调试记录 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/7/4 21:58:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

FANUC Series 0i Mate-MC 调试记录

准备工作:

确定数控系统的应用软件系列和软件版本: 系统:

Series 0i Mate-MC D521 /09 符合SERVO GUIDE要求Series 0i Mate-MC D511/01以上。 伺服:

90B5 /0005 符合SERVO GUIDE要求90B5/01以上。 主轴:

9D50 /24,但不确定是那个系列的。

调试记录:

在OFS/SET画面下,设定菜单中参数写入改成1,允许修改参数。

首先在伺服调整画面调整X,Y,Z的参数,必须一致: 位置环增益 4500-5000 速度环增益 220左右

调整参数:

伺服环增益1825,就是伺服调整画面中的位置环增益

转矩指令过滤器2067,设为1166,该值为FANUC提供的标准值,以下简称为标准值 前馈参数2068,设为9990,BS建议的数值

速度前馈系数2069,β电机设为100,BS建议的数值,标准值是50 背隙加速度2048,设置为300,BS建议的数值

背隙加速有效时间2071,设置为10,BS建议的数值,标准值是20 滤波器中心频率2113,设置为500,BS建议的数值

调整速度环增益将自动调整负载惯量比(2021),一般调到256,现在自动设置为307 按BS提供的数据表调整参数2000-2017 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 1 1 2001 2002 2003 1 1 1 1 2004 1 1 2005 1 2006 1 1 2007 2008 2009 1

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2010 2011 1 2012 2013 1 2014 2015 2016 1 2017 1 修改2004参数时,出现“请关闭电源”的报警 设置参数2009,发现BS建议将第6位设置为1,而标准设置为第7位设置为1,BS已特别指出这个设置的问题,应该按照BS建议设置

先行(位置)前馈系数2092,设置为9990,BS建议的数值,标准值为10000 进给加减速时间常数2109,设置为16,BS建议的数值

切削进给插补后加/减速的时间常数1768,设置为24,标准值,已设置

插补前铃形加减速时间常数1772,设置为64,BS建议的参数,原设置为48。但是不确定该系统是否有铃形加减速功能 参数2099,设为400,已设置

以下按照简明调试手册中的标准值对照设置: 系统为FS 0i-MC,有AI轮廓控制,按该表设置 参数1730设为3250 参数1732设为100 参数1770设为10000 参数1771设为240

以下按照固定设定值的参数表的内容设定: BS指出参数2082的值为0,现按标准设定为5

参数2107,切削用负载惯量比例,标准设定为150,因为其负载惯量比是128。我将其设置为320,因为此机床的负载惯量比是307(FANUC自动计算)

试加工的问题:

1. 切削时出现电流异常,减小电流环增益到200,负载惯量比2021自动设置为256,手动设

置参数2107到300

2. 电机有些振动,将滤波参数2067设置到2478。Z轴积分增益从170改为113,比例增益从

-1530改为-1015。现在又改回到原值。试试积分增益87,比例增益-781.

3. 电机振动一直存在,没有SERVO GUIDE测不出来实际频率,修改了2360到2365的参数 4. 圆的大小方面小了0.2mm,椭圆度方面,X-Y斜向最小,小了0.04mm。重新初始化Z

轴后发现,积分增益的默认值是170,比例增益的默认值是-1530。

5. 关于F100时的电机振动,在JOG模式下并不明显,但是用G01 F100走时很明显。 6. 用手轮在Y向走0.1mm,百分表读数有0.12mm。

7. 椭圆是由于反向间隙的补偿值过大,设置到原参数后问题解决。

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拐角自动减速功能:

参数1601.6,设为1,启用拐角自动减速功能。 参数1602.4,设为0,按角度控制有效。

参数1710,设置内侧圆弧切削的最小减速比。 参数1711,内侧拐角倍率的判断角度。 参数1712,内侧拐角倍率的倍率量。

参数1713,内侧拐角倍率的开始距离;参数1714为终点距离。 参数1730-1732,限制圆弧的进给速度。 参数1740,1741,设置自动拐角减速。

参数1770,1771,设置插补前直线加减速的最大加工速度和到达时间。 参数1777,1779,设置在预读控制下的自动拐角减速。

启动高速高精后ATC指令不能正确执行。如果SP上是4号刀,执行T4 M6时仍然换刀,而执行T1 M6确不换刀。

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