板集煤矿井底车场方案优化设计 下载本文

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板集煤矿井底车场方案优化设计

作者:张斌

来源:《科学与财富》2012年第06期

摘要:针对板集煤矿-735m井底车场前期设计方案中存在诸多缺陷进行方案优化,解决了主、副井井底清理系统运输不适用;电机车充电硐室及电机车修理车间布置位置不合理;煤仓上口联络巷开门位置,影响运输效率;主运输胶带石门无联络巷不利前期施工管理;风井标高上提不利因素多等问题,提高了前期井底车场开拓掘进效率和促进电机车充电、检修进出车安全快速运行,达到井底车场布局合理。

关键词:-735m;井底车场;设计方案;优化;石门 1. 概况

板集煤矿是国投新集能源股分有限公司新区开发第二对矿井,由合肥煤炭设计研究院设计,设计生产能力3.0Mt/a,矿井计算服务年限为49.2a。板集井田位于淮南煤田陈桥背斜的北翼西段,为一宽缓向斜煤田,南、北、西境界以煤层露头为界,全井田东西长6.0km左右,南北宽4-7km,面积约30km2。开采的煤层主要为8、5煤层,其回采上限一般在-680~-720m,赋存下限8煤在-800m左右,5煤在-850m左右,煤层赋存垂高仅约为100~140m,因此采用一个水平上、下山开采,矿井水平车场标高为-735m。 2. 地质特征

板集井田为全隐蔽含煤区,钻探所及地层由老到新依次有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系和新生界。井田内共发现断层87条,井田的构造复杂程度为中等,井田新生界松散层厚度介于547.65-713.50m之间,按照沉积物的组合特征和含、隔水情况,新生界松散层自上而下大致分为一含、一隔、二含、二隔、三含、三隔和四含计4个含水层(组)和3个隔水层(组)。

本井田为缓倾斜煤层,煤层倾角中部平缓(约0°-8°),浅部局部较陡(约15°左右,最大20°);本井田可采煤层自上而下可分为上(9、8、7-2、7-1煤层)、中(6-1、5、4-2煤层)、下(1煤层)3个煤(层)组,宜采用分煤(层)组联合采区布置。主采煤层8、5煤层平均厚度依次为2.42m、6.06m,其他为薄煤层。煤田受F104大断层(落差0-160m)的影响,以F104断层为界将将井田分为东、西两大块段,即东部块段和西部块段。其中东部块段较大,条件较好,采场较多,西部块段较小,仅宜划为1个采区块段,东部采区是矿井投产后的首采区。

3. 井底车场水平划分及布置 3.1 井底车场水平划分

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板集矿井水平标高为-735m上下山开采,此水平,副井井底距太灰约50m,且-735m以下岩性不好,主要为花斑岩,对井底车场巷道和硐室布置不利,故水平标高不宜向下加深。-735m水平井底车场位于4-2煤底板的泥岩、粉砂岩中,井底车场及主要硐室岩性好,车场巷道基本不穿煤,装载系统更好布置,且更有利于矿井开拓巷道布置。 3.2 井底车场布置

本矿井采用立井、主要石门、分组大巷开拓方式。工业场地内设主井、副井、中央回风井共三个井筒,中央并列式通风。井下煤炭采用胶带运输机运输,辅助运输采用8t蓄电池电机车牵引1.5t固定式矿车为主的运输方式。本矿井井底车场采用的立式刀型布置,东西向进出车,井底车场通过-735m轨道石门与-735m 南北翼轨道大巷相连接。 4. 前期井底车场设计方案所存在的缺陷及方案优化 4.1 前期井底车场设计方案所存在的缺陷 1)主副井清理系统安排不适用。

2)电机车充电硐室及电机车修理车间布置位置不合理 3)煤仓上口联络巷开门位置,影响运输效率。 4)主运强力皮无联巷不利前期施工管理。 5)风井标高上提不利因素多。 4.2 井底车场设计方案优化前后对比: 1)主、副井底清理系统

优化前从风井车场附近开门,直接做下山到副井底,然后在-764做平巷到主井底清理,采用轨道提升方式。优化后,从轨道二石门开门,以14度下山,直接到主井底,在-764做平巷与副井底相联,采用机轨合一的方式,采用链板机拉煤,轨道清理副井杂物。优化后的优点:链板机直接将主井底撒煤拉到-735水平装车,达到了减人提效的目的,兼顾副井底的杂物清理。

2)充电、检修硐室的优化

原方案充电、检修硐室放在主井东绕道与副井轻车线相接。优化后,放在轨道二石门与回风一石门之间。优化前存在的主要问题是,直接影响副井存车线存车,进出车不安全,直接影

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响了副井的提升能力发挥。优化后,对副井提升能力不产生任何影响,进出车方便安全,减小对井底车场的调车压力,对建井前期的井底车场掘进效率的提高有较大的促进作用。 3)煤仓上口联络巷开门位置

优化前是在副井重车线开门,影响行车速度,降低运输效率。优化后是在副井车场联巷处开门,对电机车运行速度不产生影响。 4)主运输胶带石门措施巷道设计优化

主运输胶带石门前期方案无联巷,经分析及工程排队后认为,应在回风一石门与主运皮带之间增加一条联巷,经增加联巷后排队,对全矿的投产工期产生较大的影响,能提前1.5个月解决运输系统问题,使投产工期提前近一个月。 5)风井车场标高的合理确定优化

优化前提出的是将风井标高上提30米。优化后的方案是与主、副同水平标高。因考虑到我矿风井较主井、副井钻井法到位时间提前较多,风井将最先进入巷道施工。因此,风井的提升在井底车场及石门前期的掘进中,担负着重要的角色,为了加快井底车场的进度,一旦上提势必影响到风井车场的进出车皮的通过能力,影响掘进进度,影响投产工期,经过优化后,不提高风井井底标高,能使风井各头掘进效率提高20%以上,节省提料人员约20人。同时,不提高标高,对井下抗水灾能力是有较大提高的,因为了防止在永久水仓形成之前,有较大的水害威胁,在风井车场子附近设计施工了较大的临时水仓,风井车场一旦上提,水仓便不起作用了。 5. 结语