上海永大电梯 新故障码解说 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/11/21 0:22:31星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

37 A2 逆转检出 ○ 逆转检出时,有时并非单纯之马达逆向运转,以下状况皆有可能发生: (a)马达之电源相位接错。 检出目的 (b)Rotary encoder二信号线接反。 (c)马达设定参数不正确。 (d)IPM(IGBT)烧损或Rotary encoder损坏。 1.回授运转方向与速度指令方向相反,且回授速度超过8 m/min 以上,持续150 ms 后,检出异常。 检出条件 2.回授运转方向与速度指令方向相反,持续5秒时检出异常。 (ΦA,ΦB接反,而低速运行速度未超过8米时,仍可检出TCD37) 复归方式 故障排除后,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 调查项目: 1.试车现场有逆转检出的Check: (1)感应Motor;依M/C吊挂方式,确定为ψA、ψB 配线对调或U,W二相配线对调。 (2)PM Motor;对照下图之RE及马达配线方式(若马达配线需对调时,限定U,V对调)。 2.保养中现场有逆转检出的Check: (1)观测Sheave上的钢索;确认起动补偿时,轿厢有无严重反转现象,及运转方向是否正确。 (2)主回路IGBT、BDCC有无异常Check,有损坏时更换。 (3)第(1),(2)项正常时,更换MPUGB PCB。 3.如发现MPUGB PCB更换无效时,更换Rotary encoder。 MPU端子台P5G紅黑綠黑綠藍黑藍黃黑黃SSENCODERpin1 控制櫃馬達輸入電源端子台UVWUVWPM MOTORMPU端子台P5GA/AB/BZ/ZS紅黑綠黑綠藍黑藍黃黑黃SENCODERpin1 A/AB/BZ控制櫃馬達輸入電源端子台UVWWUVPM MOTOR pin1/Z U/UV/VW/W棕黑棕灰黑灰白黑白pin1U/UV/VW棕黑棕灰黑灰白黑白 /W PM Motor主机为左挂 PM Motor主机为右挂

TCD 故障等级 内 容 HOLD 38 检出目的 A2 DSP当机检出 ---- Noise干扰等原因,导致DSP(TMS320F240)当机,经由从Micon判断,故障检出, 电梯禁止运转。 当不明原因使DSP当机时,从Micon侦测后通知主,从Micon,主Micon立即禁止 检出条件 电梯运行,从 Micon于2秒后再次侦测DSP是否正常运作,若DSP已恢复正常, 且当机次数未达8次,则电梯再次正常运转。 复归方式 故障排除后,可自动恢复运转。 调查项目: Check Sum LED的点灯状态确认 LED点灯→DSP正常、LED消灯→DSP故障。 2.主电源切ON-OFF,DSP Check Sum LED的点灯动作状态再确认 若DSP仍然无法正常点灯,则更换MPUGB PCB。 TCD 故障等级 内 容 HOLD A1 39 E RLAR不断开故障 RLAR不闭合故障 ○ ---- RLAR Relay应OFF而未OFF时,表示RLAR Relay ON故障(Door Sw被短路,有 安全疑虑),电梯应立即紧急停止,防止制御系统的信赖性低下。 检出目的 RLAR Relay应ON而未ON时,表示RLAR Relay OFF故障,仅不执行再平层及预开门功能,让电梯能正常运行。 (RLU或RLD POSI OFF故障之下,因硬件架构会检出RLAR不闭合故障) 透过MYRLAR出力Buffer来控制RLAR Relay Turn ON/OFF时,并侦测MXRLAR 及SXRLAR入力Buffer信号,来判定RLAR Relay是否正常动作。也就是当: (1)MYRLAR出力Buffer ON,而MXRLAR及SXRLAR入力Buffer未在200 ms内 ON,则检出异常。 (2)MYRLAR出力Buffer OFF,而MXRLAR及SXRLAR入力Buffer未在200 ms内 OFF,则检出异常。 检出条件 复归方式 仅RLAR不断开故障,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 调查项目: 或RLD POSI有无OFF故障Check: 参照TCD 81之调查项目。 2.入力Buffer有无ON故障或OFF故障Check: 主MXRLAR ($CA07)、从S XRLAR ($CD27)其Data是否随着RLAR Relay之ON-OFF同步动 作。 ※RLAR Relay只有在预开门(Running Open)及再平层(Micro Leveling)阶段才ON。 ※MXRLAR ($CA07)、SXRLAR ($CD27)皆操作 MODE 22 观察。 3. RLAR Relay的LED Check: (1)RLAR Relay ON 时,RLAR LED亮。 (2)RLAR Relay OFF 时,RLAR LED灭。 Relay状态Check: (1)RLAR Relay卡住,接点曲折、熔着,配线短路等确认。 (2)RLAR Relay线圈断路,接点接触不良,配线断路等确认。 PCB与FIOR PCB之间排线;MUD及FOD Connect有无接触不良Check。 PCB更换 第1项或第2项有状况,而第4项良好时,表示FIOGB出力Buffer不良,更换FIOGB PCB。 PCB更换 更换FIOGB PCB后,仍有异常发生,表示MPUGB PCB不良,更换MPUGB PCB。 TCD 故障等级 内 容 HOLD 40 A2 ROTARY ENCODER故障 (曳引机不转) ○ 当电梯走行指令下达后,Rotary encoder因旋转而产生Pulse,而 Pulse之数目代表 检出目的 着走行之距离及速度,当Rotary encoder损坏而无法产生Pulse时,则检知故障。 起动中检出;走行指令ON,秒后Rotary encoder之输出Pulse数,为零检出。 encoder的Pulse 检出条件 走行中检出;走行2秒以上,下达超过15米的速度指令后,Rotary 入力仍为零。 复归方式 故障排除后,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 调查项目: encoder的配线Check: MPUGB PCB上的5VRE端子台;配线有无接触不良或脱落Check。 电压Check: MPUGB PCB上的MUF Connect;Pin1与 Pin2间之电压为+15V。 encoder的本体不良更换。 4.激活时曳引机不转之Check。 5.以上各项正常,更换MPUGB PCB。 MPU端子台P5GA/AB/BZ/ZS紅黑綠黑綠藍黑藍黃黑黃SENCODERpin1 MPU端子台P5GA控制櫃馬達/A輸入電源端B子台紅黑綠黑綠藍黑藍黃黑黃VSENCODERpin1U/BZUPM MOTOR控制櫃馬輸入電源子台UVWV/ZSWpin1U/UV/VW/W棕黑棕灰黑灰白黑白pin1U/UV/VW/W棕黑棕灰黑灰白黑白W PM Motor主机为左挂 PM Motor主机为右挂 TCD 故障等级 内 容 HOLD 41 A2 低速OVER SPEED ---- 马达向量控制『速度回授』使得电梯之实际运行速度,会依从Micon之速度指令走 行,而慢速运行之速度应不大于30 m/min,如果检出大于30 m/min速度时,Micon 检出目的 会下紧急停止指令,以防意外发生。 ALP运转时,则采取不超出ALP运转额定速度?50%。 1.轿顶或轿内检修运行、ANN慢速运行、救出运输、阶高测定、端阶补正之低速运行 ,从Micon会检查速度回授值,万一电梯的实际运行速度超过30 m/min时,连续 检出条件 150ms后,从Micon检出异常。 运行速度异常,超过额定速度的?50%,且持续约3秒以上。 即ALP运行速度不可大于7m/min、不可小于2m/min) 复归方式 故障排除后,可自动恢复运转。 调查项目: 1.实际速度测定: (1)MODE 27 SET读出速度。 (2)用速度表测量检修运行速度。 (3)第1,2项速度值在30 m/min内,但依然故障检出时,表示速度检出回路不良。 (4)第1,2项之速度值大于30 m/min时,速度制御回路不良。 重新Down Load从Micon之DSP仕样值,再进行确认。 2.低速起动时反转、飞出现象调查: 负荷检出、起动补偿量的调整值确认。 3.观察ALP运行速度: MODE 27 SET读出速度。 encoder的本体不良更换。 TCD 故障等级 内 容 HOLD