镇海炼化实习总结汇编 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/11/13 15:17:08星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

镇海炼化实习总结(1)

镇海炼化公司化工事业部20万吨/年聚丙烯装置是目前国内最大的单系列聚丙烯生产装置之一,采用国产化第二代环管聚丙烯工艺技术,由一条聚合生产线、一条造粒线和两条包装线构成,共分八个工段,可生产26个牌号。

本人于2005年6月26日~7月22日赴镇海炼化聚丙烯实习,以下从初步印象、深入了解比较分析不同点、实习期间大事记、事故处理及操作经验汇总四方面陈述此次总结。 一、初步印象

(一)现场干净整洁,设备卫生有专人清洁,特别四造粒楼地面看不到粉尘。 (二)阀门管线有清楚的标志,标明物料的去向、介质、温度、压力、物化性质,清 楚了然,即使没有流程图也可以大概了解其流程。

(三)安全牌、电磁阀、电机开关标识清楚,设备标识牌的设计参数,运行参数齐全, 现场操作盘上有明确标志和旁路钥匙,标志清晰,防误操作。

(四)现场保温管线,各法兰连接处基本上见不到泄漏点,管阀较集中。

(五)工艺设备指令汇集成册,方便日后查询,归纳总结。外操所有操作有严格步骤, 每做一步都在记录手册上打勾,绝对不会大意出错。

二、深入了解比较、分析不同点 (一)DCS系统

1.DCS采用流程图控制,SP的设定,OP值的调节都直接在流程图上控制,而且调节幅度工艺上有严格要求,例如FIC203/231的流量调节规定:每次调节不超过100kg,一小时内调节量不超过3吨,此调节规定对平稳操作有利,但对于事故状态的操作反应不够及时,易使操作条件恶化。

2.联锁盘

1)启动开关有保护盖,必须打开盖才能启动。 2)解除键使用开关键,有正常和旁路两种状态。

3)增加Z601下料开关,HS691(XV691)关闭,废水池高位排海,防止废水池满。 4)增加EX801停车按钮HS831,增加风送系统停车HS801、HS802故障确认键。 (二)Z203不同之处 1.Z203加一条冲洗油线 D201

P107A/B

1)关C阀,开A、B阀,冲洗B阀

R200

D607 PR

C B A 2)关B阀,D201泄压后冲洗C阀和D201

2.技改

1)大连PPTEAL量与溢流管冲洗油量FI211联锁,当TEAL量下降至一定值时,冲洗油开,保证Z203不泄压。

2)上海金山PP还增设一自动联锁,当主催化剂切换失误时,自动关闭溢流管,防止Z203堵塞。 3) 借鉴大连、上海PP,准备进行Z203的两处技改。 3.用不同催化剂时Z203的影响

刚开车时使用N型催化剂,Z203常堵,后切换D108时加大DONOR量,当PI142压力下降后再慢慢降至正常值,情况有所改善,再后来改用DQ-Ⅲ,Z203就不再堵,从以上情况分析,可能是N型催化剂的质量问题造成Z203堵,其中加大DONOR量可使Z203畅通这点值得借鉴。

4.D201增设PIC211

PIC211作用:可以直接反应D201的压力,当Z203堵时,PIC211压力会上窜,使判断及时,操作有针对性,能提前采取措施防止Z203堵死。

5.停车时TEAL和DONOR泵不能同时停,否则丙烯会倒流堵塞Z203和D201,此时必须按如下步骤操作: 1)用高压油冲洗Z203,即开A阀。 2)关闭B阀。

3)关闭靠近D201的管线手阀 4)停TEAL、DONOR泵

(三)DIC241/251不与丙烯流量串级

DIC241与FIC203,DIC251与FIC231投串级较难控制,特别是切换牌号时波动明显,原因是DIC241/251核料位计不准,而且现场温度越高偏差越大,使串级失去意义,当断开串级控制时,只能通过J241/251,TIC242/252的趋势来手动调节FIC203/231,从而稳定各参数。 (四)H2回收系统与T301的相关操作 1.H2回收系统

增加了氢气气提塔和循环回收反应系统,用于生产双峰产品时分离反应器出料中未反应的氢气,生产双峰产品时,R202的氢气浓度最高达20000ppm,浓度非常高,通过T303

PK302 回收至R202循环利用,本装置未生产过双峰产品,该系统从未投用。 2.F503A/B过滤器,

F503A/B过滤器互为备用,可以将P501水中夹带少量的粉末过滤掉,但E303使用时间长了效果会变差,这从FIC321的回流量中可看出,以前FIC321为8t/h,FIC328开度50~60%就可以维持T301液位,现在FIC321为6t/h,FIC328

OP=100%,流量只有2.8t/h,液位还是较难控制,而且FV504OP=80~90%。

3.E303换热效果差的原因及采取的措施

1)原因:E303过滤器F503有点破损(是滤筒式),实际作用不大,时常要更换,大概两三个月要清一次,停车时E303反冲出很多粉末。

措施:拟采用大连PP使用SC来做加热源,这样可以杜绝E303壳层堵的现象。

2)原因:E303管程部分被粉末堵死,这在我们装置拆清E303时可以看到,由于粉末长期积累,E303部分被朔化死。

措施:通过多振荡FV326来节距,FIC326的控制原理是通过测量蒸汽量来控制FV326的开度大小,投用后发现蒸汽管线过小,蒸汽流量变化过小,当PV321开度变化变大时,而FV326开度变化很小,就会造成闪蒸线温度过高。所以现在FIC326采用手动控制,规定每小时振荡FV326一次。

4.T301的液位控制

T301的液位控制除通过LIC321与FIC328串级,FIC321流量的改变,本装置还是使用非常规控制方法:

1)E301冷却水手动开大、关小来调节E301温度。

2)调节冷却水温度,其调节范围22~32℃,主要时调节E301温度,使其控制在27~38℃(本装置油单独的冷却水控制系统)

3) 调节FIC301流量和TIC301温度

以上三种方法都是为了改变T301液相丙烯温度,增加或减少液相丙烯的蒸发量,以改变T301的液位,一般都是常规控制方法无效时采用的补充手段。

5.E301的液位控制

DCS上LI322是显示满的,实际上现场只有2/3的液位,FIC323OP=60%,本装置采用满罐操作(指LIC322显示满),可能是因为E301液位较高时,T301液相丙烯温度较高,有利于控制T301液位。如果E301的液位再往上升时,只能通过TI326的变化来判断E301的液位。 (五)P301密封油系统

采用强制润滑加润滑油冷却相结合 (六)I508系统

1.HV530A/B/C/D的设置时间分别为300S、15S、15S 、10S。HV530A时间最长,可以使S502的料尽量排至D507一直以来,本装置的I507系统运行良好,没有出现过S502堵或D507满罐需要放料等问题,可能与阀的设置时间得当有关系。

2.I508系统在流程图上有START、STOP键,可以直接启动或停止,不像我们开停I508那样麻烦。但START、STOP键没有确认键,易误激活。

3.HV530C加压的N2压力0.48MPa,没有减压阀,直接作用于D507,可使D507快速下料,但可能会造成当D507下料时,N2窜到PK801出口造成PK801出口压力高报。

4.C801出口压力正常为0.1MPa,这与D502下料量(或说负荷)有关,当HV530B开时,C801出口压力达0.13MPa,联锁值0.18MPa。 (六)干燥系统

1.增加D508,是C502入口分离罐

作用:缓冲过滤罐,除去N2中的水分和粉末,缓冲C502入口压力,使之稳定。

效果:D502的内部温度80~85℃,E503没有换过,虽然TIC531OP=105%,但TIC现场旁路未开,说明还有余量。

2.T502的溢流水槽

设计有挡板防止水和粉向外排

3.E502没有临时过滤器,没有反冲管线。

缺点:易使P502堵得更快,使P502拆清频繁,严重的使E502板式过滤板夹带粉料,久而久之堵死E502。

4.P502入口Y型过滤器方便拆清,但同样没有反冲管线,堵时只能拆清。 5.D502采样口通过HS531电磁阀控制,方便采样。

6.D508下的导淋阀常开,能及时将水排出,保证入口D502的N2干燥. 7.D508顶部有滤网,当D508压差变大时要使管线走旁路,拆清滤网。 (七)排放接收系统