梁北矿井下水力压裂增透技术应用研究 下载本文

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梁北矿井下水力压裂增透技术应用研究

作者:袁宗柱 白新华 苏永敏 史小卫 来源:《中国新技术新产品》2011年第17期

摘要:针对梁北矿11141煤与瓦斯突出工作面,掘进期间瓦斯含量高,效检超标、掘进风流瓦斯超限问题;采用底抽巷施工水力压裂增透、卸压方法,强化抽采瓦斯;控制范围内瓦斯预抽率提高到32%,降低了风流中瓦斯浓度,效检超标率显著降低;保证了掘进工作面正常生产,为类似条件下工作面安全掘进提供了瓦斯防治依据。 关键词:水力压裂;抽采瓦斯;预抽率;超标率 中图分类号:TD853.1 文献标识码:A 引言

梁北矿位于禹州市城南6km,于1997年7月开工建设,2004年12月竣工投产,设计生产能力90万t/a,主采煤层为二叠纪山西组二1煤,煤层平均厚度4.2m,井田面积48km2,为煤与瓦斯突出矿井,2008年矿井瓦斯绝对涌出量为21.20m3/min,相对涌出量为12.40m3/t,煤层瓦斯压力0.6~3.65MPa,瓦斯含量8~13m3/t,硬度系数0.15~0.3,煤层透气性系数0.0011~0.0454m2/MPa2.d,属于难抽放性“三软”煤层,瓦斯灾害严重制约着企业安全生产。11141工作面煤巷掘进缓慢,瓦斯涌出量大、掘进期间瓦斯超限频繁、效检超标率高,该矿采用了井下压裂增透技术,增加了煤层透气性,瓦斯预抽率明显提高,效检超标率明显降低,实现了安全、快速掘进。

1 11141工作面概况

11141工作面机巷设计长度为775m,瓦斯灾害严重,掘进期间瓦斯超限频繁,效检指标超标率为14%,煤巷掘进40m/月左右,施工了11141底抽巷,距二1煤层底板18-20m,底抽巷内施工钻场,钻场断面宽4m,高3.8m,深5m,钻场间距40m,钻场内施工穿层抽采孔,每个钻场施工30个抽采孔,钻孔布置见图1、2所示,控制机巷掘进条带上下帮各15m。该技术掘进工程量、施工钻孔工程量大,抽采孔见煤长度有限、未有限增加煤层透气性,抽采效果一般,在掘进期间瓦斯依然超限,效检指标仍然超标,影响掘进速度,未达到预期效果。 2 井下水力压裂增透技术

我国82%煤层渗透率小于1mD[1],科研工作者、工程技术人员进行了广泛的尝试:水力冲孔、水力割缝、水力挤出、深孔松动爆破和深孔控制爆破等增透方法[2],采用了采前预抽、采中抽采、采后采空区抽采,瓦斯抽采效果不理想,我国矿井瓦斯平均抽采率仅有23%[3],常规的瓦斯治理措施效果有限,单纯依靠增加孔数、孔径、抽采时间,效果有效。周世宁等研究认

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为:钻孔周围瓦斯流动理论以及瓦斯涌出的一般式得知,钻孔瓦斯涌出量与煤层透气性成正比关系[4],只有增加煤层透气性才是增加瓦斯抽采率的关键。

井下水力压裂增透技术是利用强大的水动力对煤层实施高压压裂,当压力超过煤岩的抗压强度时,煤层产生新的裂缝或原始微裂缝被压开,并在横向上和纵向上延伸和扩展。一般情况下,裂缝被限制在一定的高度范围内,压开的主裂缝主要沿煤层最大水平主应力方向在煤层中延伸,对顶底板不造成伤害,动态裂缝的单向延伸距离可达到50m以上,在裂隙的尖端发生破裂,延伸、沟通已有的裂隙,形成裂隙网络,从而增加煤层透气性,提高瓦斯抽采率。 配套专用压裂泵组具有压力30MPa以上、流量1m3/min、多档位操作、安全卸载、远程视频监控等功能,操作人员远离压裂现场,实现第二作业地点远程操作,实施多重安全技术体系,保证安全施工,一次施工。可以对60m区域瓦斯进行治理,符合“区域治理措施先行,局部瓦斯补充”[5]的原则。 3 技术实施

11141工作面底抽巷9#钻场未施工常规穿层抽采孔前,在钻场中心线位置垂直于煤层倾向施工压裂孔,Ф89mm钻头成孔,首先穿过煤层底板,穿透煤层段,见顶板0.3m停钻,成孔后结合现场实际情况选用高强度专用化学材料封孔,封孔段长度为19m,封孔到底板与煤层结合处以保证足够的岩石段来抵抗压裂能量,通过孔口三通阀门连接高压管路至压裂泵组,压裂布孔方案见图4所示,11141工作面埋深500m,煤体坚固性系数0.15~0.3,经计算煤体破碎压力在16MPa,压裂时压裂管路沿线停电撤人,启动压裂泵,泵注高压水,压裂过程持续130分钟,压裂过程中响煤炮声不断,压力稍有波动,压裂过程压力维持在10MPa~25MPa,压裂流量在0.3~0.9m3/min,整个压裂过程用液71m3,压裂完毕后,通过孔口阀门卸压,卸除管路,适度排水后连接抽采系统,并作为主孔开始抽采瓦斯,同时在钻场内施工10个瓦斯抽采孔,孔深、孔径参照以前措施执行,整体较以前减少20个抽采孔的措施工程量,同样控制机巷预定巷道上下两帮各15m。 图1 压裂孔布置示意图 4 压裂前后效果比较 4.1 煤体位移量效果

压裂后,现场观测:9#压裂钻场内裂缝沿巷道掘进方向延伸近20m,裂缝宽度最宽达20mm,平均宽度10mm,微裂隙较多,岩体外移10mm;9#钻场对应巷道前后20m范围内巷道有明显濕润迹象。煤体大量位移为应力、煤体瓦斯压力释放提供了空间,使得应力释放成为可能,压裂、破碎了煤体、沟通了原有裂隙,形成了发育的裂隙系统,增大了煤体的透气性,疏通了瓦斯流动通道。 4.2 瓦斯抽采效果

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由压裂现场情况及裂隙发育情况看,压裂范围为半径20m的圆柱体,上下以顶底板为界。在9#钻场施工10个抽采孔,终孔位置距离压裂孔终孔位置20m以内,选取有代表性的1#、2#、3#抽采孔为压裂范围内的抽采孔,同时以距离9#钻场40m 的8#钻场为对比钻场,选取30个常规抽采孔中具有代表性的5#孔为代表,对比孔在同一抽采系统内,具有相同的孔径、负压、压差等。压裂效果考察从2009年11月15日到12月22日,在8天后,常规5#孔瓦斯浓度衰减到30%以下,20天后维持在5%低位,5#常规抽采孔抽采瓦斯465m3,8#钻场30个常规抽采孔共抽采瓦斯9510 m3;压裂范围抽采孔瓦斯流量逐渐衰减,压裂孔19天内共抽采瓦斯4233.8 m3,1#~10#孔共抽采瓦斯17507m3,9#钻场共抽采瓦斯21740 m3;以下为对比压裂抽采孔与常规抽采孔瓦斯抽采总量的结果,见表1所示。

压裂控制内,煤厚4 m,平均瓦斯含量10m3/t,煤体密度1.35t/m3,预抽率原来不足15%,通过计算压裂孔控制范围瓦斯预抽率增加到32%,达到了抽采达标。 表1 抽采情况对比 图2 抽采情况对比 图3 抽采情况对比 4.3 效检超标率下降

11141机巷掘进工作面效检指标为钻屑量S、钻屑量解析值△h2。在7月份未压裂前效检超标14%,机巷掘进至压裂影响区后,安全掘进2个月未出现一次超标现象。同时,风流中瓦斯浓度明显降低,1月20日至3月15日期间,风流中瓦斯浓度平均在0.25%,比以前0.8%大幅度降低,且很少有超限情况。 4.4 掘进进尺提高

11141机巷2009年1~9月份月平均进尺42.9m,由于效检指标超标率、瓦斯超限大幅改善,有效掘进时间增加,12月份后进入压裂影响区月平均进尺58.2m,掘进速度提高35.7%。 4.5 经济效益显著

压裂后在压裂影响范围内,煤体物性得以改善,裂隙沟通形成网络,透气性增加,使得瓦斯抽采半径增加,在11141底抽巷钻孔工程量减少2/3,防突措施工程量大幅度降低,瓦斯大量被预抽、由此带来的通风、供电、措施、校检等费用大幅度降低,预计11041底抽巷压裂带来直接经济效益820万元。 5 结语